磨机旋转分离器故障两例

2023-05-10 14:56:27

事故案例一:

2016年某日喷煤车间1#磨机旋转分离器突然发出啸叫声音,同时伴有分离器电机电流超载,跳停故障。联系维修人员查看,手动盘车没有问题。启动后空转运行30分钟,未见异常。下煤开始制粉后约30分钟故障再次发生,啸叫声音来源于皮带打滑。然后反复检查,空转没有问题,一旦下煤就会在间隔15-60分钟不等的时间内卡死跳闸。检查润滑正常,手动盘车正常,轴承无杂音。经仔细观察,分离器皮带轮与轴座之间缝隙处有细小煤粒挤出。打开皮带轮上方落煤管查看,发现落煤管磨穿,导致煤粉下落时进入到轴座与皮带轮之间的缝隙。修补漏洞后故障现象消失。

 

事故案例二:

2017年3月2日2#磨机旋转分离器上轴承温度骤然上升至70度,电机电流上升,电机自动保护跳闸,旋转分离器无法启动。根据故障现象判断或许与案例一有类似情况,经查看排除。手动盘分离器至阻力较小时启动,故障依旧。在轴承位大量注油,轴承温度下降后启动,可以正常使用。但必须频繁加注新油同时伴有轴承外部冷却。此状态保持运行3个月左右。至7月份检修更换轴承。打开轴承后发现在上轴承部位出现一根“铁丝”。正是这根铁丝作怪,运转时挤入滚珠与轴承内圈或外圈之间,造成轴承运转阻力增大。轴承温度升高。经检查轴承未见明显损伤。考虑综合因素还是决定更换轴承。检修完毕后故障消失。

结束语:

   在案例一中出现的问题很容易让人出现误判轴承问题。但仔细观察还是不同的,最明显一点就是轴承温度没有异常上升,所以落煤管在使用一段时间后要经常检查磨损情况是有必要的。案例二中情况就值得讨论了。取出来的“铁丝”是完整的一整根,长度与轴承内圈周长相近。综合各方面考虑都有值得商榷的地方。如果“铁丝”是成品,那么其来源应在磨机装配之初,但为什么会在运行3年后才开始出现影响?如果“铁丝”来源为内部零件加工毛刺,作为上重这样的正规企业似乎也说不通!还有就是在运转过程中有人将铁丝插入回转部位,那这个人他得有多蛋疼呀!!!!!!^-^!


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