【水处理】湿法烟气脱硫废水系统设计优化

2023-05-18 23:00:13

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摘  要:目前国内脱硫废水系统由于设计不合理、设备故障率高等原因,企业投入大量人力物力仍然无法正常运行,甚至有一部分处于瘫痪停运状态。本文通过优化脱硫废水系统设计,降低废水水源含固量和污泥循环回收等方式,提高系统灵活性、可靠性的同时,大幅降低了系统运行维护成本。

关键词:湿法脱硫    脱硫废水    污泥    优化

1 引言

    目前各种烟气脱硫工艺中,石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺,以其技术成熟,适应煤种广,脱硫效率高等优点,在实际工程应用中占有率达到90%以上。由于此脱硫工艺不可避免要产生脱硫废水,其废水与传统废水性质差别较大,难于同步处理,企业不得不投入大量资金设置独立的脱硫废水处理系统。但是,由于脱硫废水含固量较高,污泥排出技术不成熟,设备故障率高,投入巨大的脱硫废水系统经常处于瘫痪状态,导致企业承受生产与环保多方压力。

2 脱硫废水特点

2.1 脱硫废水水源

脱硫废水水源一般取自石膏旋流器溢流或石膏脱水回收水池(滤液池),经过废水旋流器分离后,溢流水进入脱硫废水处理系统。

2.2 脱硫废水水质特点

    脱硫废水水质主要特点有:

(1)含固量较高,质量比例约1.0%;

(2)呈弱酸性,pH值在5.0~6.0;

(3)含有较多重金属,如Hg、As、Pb、Cu、Cr等;

(4)无机盐含量非常高,如硫酸盐、氯化物等。

 各个企业脱硫废水水质具体还与煤质、电除尘运行状况及浆液Cl-浓度控制 等因素有关。

2.3 脱硫废水产生量

  脱硫废水产生量与烟气中HCl含量、脱硫工艺水水质、吸收塔浆液Cl-控制浓度等有关。根据有关文献[1],脱硫过程中Cl-的物料平衡见图1。

图1 吸收塔浆液Cl-物料平衡图

脱硫废水产生量可由下式计算:

     Q1·ρ1+ Q2·ρ2= Q3·ρ3+ Q4·ρ4+ Q5·ρ5·10········(1)

式中:各单位分别是Q1=L/h;ρ1=mg/L;Q2=m3/h;ρ2=mg/m3;Q3= m3/h;ρ3=mg/m3;Q4=L/h;ρ4=mg/L;石膏中Cl为质量分数Q5=kg/h;ρ5=%。吸收塔净烟气和石膏中Cl-可视为零,则式(1)变为:

Q1·ρ1+ Q2·ρ2= Q4·ρ4  ··························(2)

由式(2)可以看出,当进入吸收塔原烟气量一定时,脱硫废水产生量与原烟气中HCl浓度、脱硫工艺水Cl-浓度及吸收塔浆液Cl-控制浓度有关。如此得出以下结论:

(1)脱硫废水产生量直接取决于烟气中HCl浓度,即燃煤中Cl含量越高,脱硫废水产生量越大;

(2)脱硫废水产生量主要因素是吸收塔浆液Cl-的控制浓度,浓度控制过高[2],石膏浆液品质下降导致脱硫效率下降,同时设备的防腐要求提高;浓度控制过低,脱硫废水排放量大幅上升,废水处理成本上升。根据运行经验,脱硫吸收塔浆液Cl-浓度一般控制在10000~20000mg/L;

(3)脱硫废水产生量还和工艺水中Cl-浓度有关,由于其浓度基本在200mg/L左右,远远小于控制浓度,所以对脱硫废水产生量影响较小。

以陕西省某2×600MW燃煤发电机组为例,脱硫工艺水耗量Q1=109t/h,其Cl-ρ1=300mg/L,满负荷烟气量Q2=2153106m3/h,烟气中HClρ2=80mg/m3,浆液Cl-控制ρ4=10000mg/L,则脱硫废水产生量约为17.23m3/h。

3 传统脱硫废水系统流程

3.1 传统脱硫废水系统流程简介

(1)传统脱硫废水系统流程如图2,废水自石膏旋流器溢流或回收水池,此时废水含固量约3%;

(2)经过废水旋流器分离后,溢流浆液进入废水处理系统,此时废水含固量约1%;

(3)废水进入中和箱后pH值在5.0~6.0,为去除废水中重金属,通过添加NaOH或Ca(OH)2,提升pH值在9.0±0.5范围,此时Cu、Cr、Pb等重金属以氢氧化物形式基本沉淀,剩余的重金属在反应箱中被有机硫捕捉形成细微悬浮物。悬浮物在絮凝剂的联络和包裹下互相连接、不断增大,经过聚丙烯酰胺(PAM)助凝剂的作用继续长大,进入澄清池后不断增大的悬浮物缓慢沉淀形成污泥[3]

(4)澄清池底部的污泥经过污泥输送泵进入框板式压滤机[4],污泥压制成泥饼后拉至灰场掩埋,滤液自流回废水系统。

(5)进入清水箱的废水经过加入HCl将pH值调至6.0~9.0,脱硫废水即可以达标排放或厂内循环利用。

图2 传统脱硫废水系统流程图

3.2 传统脱硫废水系统主要缺点

   (1)废水水源含固量高。以2×600MW燃煤发电机组废水排放量17.23 m3/h为例,含固量1%,负荷率80%,每年产生的污泥量超过1200吨。同时含固量高极易导致三联箱淤积堵塞,影响系统正常运行。

   (2)框板式压滤机操作量大,故障率高。各企业尝试更换为进口离心压泥机、螺杆压泥机等,压制污泥效果均不理想,导致相当一部分企业脱硫废水系统处于停运、甚至瘫痪状态。

   (3)运行费用高。仍以2×600MW燃煤发电机组脱硫废水系统为例,每年需要投加固体NaOH约26.7吨,有机硫约5.8吨,絮凝剂约15.3吨,助凝剂约0.8吨,30%盐酸HCl约8.0吨,仅添加药剂需要的运行费用超过35万元。

4 脱硫废水系统设计优化

4.1 优化设计后脱硫废水系统介绍  

   (1)优化设计后脱硫废水系统流程如图3,废水水源取自真空皮带脱水机气液分离罐底流,其含固量约0.05%;

   (2)取消了废水旋流器;

   (3)取消了废水三联箱、澄清池及清水箱各加药系统;

   (4)取消了框板式压滤机压制污泥系统,污泥(即石膏沉淀)通过回收水池返回吸收塔;

(5)增加了三联箱旁路,提高系统灵活性和可靠性;

(6)脱硫废水处理后用于煤场喷淋、干灰拌湿、炉渣冲洗或拌湿等。

图3 优化后脱硫废水系统流程图

4.2 优化设计后脱硫废水系统优点(案例)

    以陕西省某2×600MW燃煤发电机组脱硫废水系统为例,按照本文进行设计优化后,运行半年来,累计排放废水量46741吨,相比传统脱硫废水系统,设计优化后的废水系统主要有以下优点:

   (1)废水水源含固量大幅降低如图4、图5,运行半年来累计减少污泥排放约570吨,节约污泥运输、填埋费用约3万元;

(2)取消了整个废水加药系统、废水旋流器和污泥压制设备,减少了设备投资约80万元;

(3)运行半年来节约废水加药费用约20万元;

(4)运行半年来,优化后的脱硫废水,系统运行操作及检修维护工作量降低约90%,有效投运率由之前的不足30%,提高到98%以上,大大提升了废水系统的灵活性,可靠性。


图4 优化前后废水水源浊度对比                  

 图5 优化前后废水水源含固量对比

(5)废水运行正常使浆液品质得到明显改善,吸收塔浆液Cl浓度由18500ppm降至10000ppm以下,脱硫效率由90.5%上升至93.5%,保证了脱硫系统长周期、稳定、高效的运行。

4.3 优化设计后脱硫废水系统缺点

由于未进行重金属去除和酸碱调整,处理后的废水无法直接对外排放,只能厂内用于灰渣拌湿、煤场喷淋等循环利用;

4.4 脱硫废水水源局部设计优化

(1)脱硫废水水源局部设计优化(图4)相对于传统脱硫废水系统(图2),最大的优点还是在于废水水源含固量大幅下降,每年减少大量污泥排放;

(2)脱硫废水水源局部设计优化相对于上述3.1(图3)优化后脱硫废水系统,优点在于此系统处理后的废水可以达到国家标准外排;

(3)脱硫废水水源局部设计优化相对于上述3.1(图3),优化后脱硫废水系统,缺点在于废水加药系统每年增加30多万元费用,且废水污泥压制系统高故障点无法消除,严重影响到脱硫废水系统稳定运行。

图6 脱硫废水水源局部设计优化流程图

5 结语

随着社会进步,国家对各种污染物的排放标准逐步提高,企业为满足SO2和废水达标排放,投入大量资金对脱硫系统进行扩容改造,但是对于脱硫废水系统一直没有找到较为理想的工艺和技术,导致脱硫系统扩容提效陷入瓶颈。本文介绍的脱硫废水系统从设计上实现优化,巧妙的避开了故障频发点,减少了操作量,节省投资和运行费用超过100万元,大幅降低了运行维护成本,有效的提升了脱硫废水系统运行的经济性和可靠性,具有行业内推广的实际意义。


作者:大唐环境产业集团股份有限公司  李启全等


参考文献

[1] 罗涛,烟气脱硫废水处理[J],四川电力技术,19992):46-47.

[2] 吴怡卫,石灰石-石膏湿法烟气脱硫废水处理的研究,北京,中国电力,20064

[3] 汤争光、梅拥军,石灰石—石膏湿法烟气脱硫废水处理浅析[J],上海环境科学,2001,2012):609-610.

[4] 周祖飞,湿法烟气脱硫废水的处理[J],电力环境保护,2002,182):37-39


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