应急演练--循环水中断导致空分装置跳车

2023-05-10 14:56:27

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   应急预案演练方案

根据空分厂年度应急预案演练计划,2017年8月份演练内容是循环水中断导致空分装置跳车桌面推演,空分装置循环水由公用工程第一循环水厂供给,三条线分别供一系列、二系列及空压站,因此,一旦发生循环水中断,将造成6套空分全部跳车,特编制此预案,提升空分装置大面积停车应急处置能力,防止事故扩大。

一、应急演练时间

2017年08月28日 星期一    09:00。

二、应急演练地点

煤制油分公司空分厂1系列空分装置2#机柜间

三、应急演练内容

跳车现象

6套空分装置跳车,机组空压机、增压机级间管线温度高高联锁,各换热器出口温度高高联锁,润滑油温高报警。

处理原则

1、仪表空气是全公司各装置运行的命脉,当6套空分跳车时,必须稳定仪表气源的压力,及时启动备用空压站,保证后系统装置运行正常。

2、现场打开换热器水侧排气阀,防止换热器抽负压,造成膨胀节变形。

3、关闭循环水上回水阀,换热器自然冷却,冷却至常温后,方可投用。

4、机组跳车后,若密封气和润滑油系统不能正常工作,会导致机组烧轴瓦;若真空系统不能正常运行,可能会造成转子弯曲;若疏水系统不能正常工作,可能会造成机组再次开车时振动高等现象。因此,空分停车时,机组辅助系统要保持正常运行,以免损坏设备。针对润滑油温高,要跨接生产水至油冷却器,确保机组轴承温度在设计范围内。

5、空分装置停车后,若某个阀门开关位置不正确,可能会导致冷箱超温超压等事故。其次,冷箱应尽快检查,做好恢复工况的准备,赶在后备系统液氮储罐液位消耗完之前外送高低压氮气。

处理过程

启动空压站2台备用压缩机外送仪表气。

确认后备高压氮泵、低压氮泵启动,外送正常。

打开1-6#高压蒸汽导淋及暖管放空阀,降低高压蒸汽压力至11.5MPa后,如果高压蒸汽安全阀起跳未回座,关小高压蒸汽第二道电动阀门,等高压蒸汽安全阀回座后,打开电动阀。

现场打开换热器水侧排气阀,防止换热器抽负压,造成膨胀节变形。

关闭循环水上回水阀,换热器自然冷却,冷却至常温后,方可投用。

全面检查单套系统是否安全停车。

配合中控做开车准备工作。

四、应急演练总结

仪表气系统

空压站无法及时启动,中控关闭工厂气外送阀,监控事故球罐外送阀自动打开外送仪表气,如果阀门跟踪慢,手动调节,保证仪表气压力大于0.6MPa,保证后系统运行正常。

冷却系统

机组停车后,现场打开换热器水侧排气阀,防止换热器抽负压,造成膨胀节变形,关闭循环水上回水阀,换热器自然冷却,冷却至常温后,方可投用。油冷器可考虑接入生产水,降低润滑油温。

大机组系统

确认润滑油泵、事故油泵、顶轴油泵、盘车电机运行。高压蒸汽安全阀起跳,及时汇报调度,调整管网负荷。

后备系统

确认液氮真空储罐自动外送,监控低压氮气及密封氮气压力。


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