【设备管理】第五冶炼厂加强设备缺陷整治力度

2023-05-10 14:56:27

       今年以来,五冶厂以解决影响生产指标的制约性因素为突破口,结合设备运行实际,有针对性的开展了“查隐患,消缺陷,补短板”的设备隐患整治活动,采取了一系列行之有效的措施,显著降低了电炉热停频率,提升了电炉作业率,为进一步优化生产指标创造了良好的设备条件。

       五冶厂完善和细化设备基础管理工作,加大设备巡视点检力度,把存在问题消灭在萌芽状态,消除了安全隐患;坚持设备润滑保养制度,提前预防,延长设备使用寿命;加强与设备操作人员沟通,针对设备运行中出现的异常情况,及时检查维护,扎实推进计划检修。

       五冶厂强化设备维修人员的服务意识和维修理念,由于制水工艺和设备隐患,致使水质硬度过高,电炉循环水系统结垢严重,时常有铜瓦水路不畅,压力环因结垢和油缸活塞螺钉缺陷,导致烧坏密封而漏油,严重影响生产指标;针对存在问题,他们采取更换钠离子交换器损坏原件,细化制水工艺,酸洗水路不畅铜瓦,调整活塞和螺钉长度等有效措施,提高了电炉作业率。

       为了减少设备的跑、冒、滴、漏现象,五冶厂成立了专项治理领导小组,加大排查力度。他们重点从液压站和捣炉机着手,通过分析日常巡视点检中发现的问题,采取换密封、避高温、防震动等措施,减少了资源浪费,节约了成本,改善了工作环境,达到了开源节流的效果。与此同时,为了减少环境污染,改善设备工艺,提高企业安全保障能力,年初第五冶炼厂率先完成对普通液压油的替换工作,消除了大家对更换水乙二醇后给生产带来不良影响的顾虑。由于电炉改造水路增多,原回水管道因管径小,水压达到原工作压力时,水箱回水外溢,只能采取降压措施维持生产,常发生因压力不足而水路不畅现象。为了解决这个难题,五冶厂干部员工共同努力,利用避峰限电和休息时间挖管沟、对接管道,增加了一条回水管道,彻底解决了水箱回水外溢的现象。

       第五冶炼厂,始终如一,逐步解决一个个制约生产的设备问题,为生产提供了有力保障,设备故障大幅降低,近两个月电炉热停明显减少,经济技术指标明显优化。(何强虎)



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